企业概况

广西柳州钢铁集团有限公司(简称“柳钢”),一艘紧跟钢铁工业发展潮流,向海行进的钢铁巨轮。经过60多年的积淀,柳钢已发展成为我国华南、西南地区乃至泛北部湾经济圈特大型的钢铁联合企业

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产业布局

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企业文化

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人力资源

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社会责任

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党建之窗

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“洪荒之力”缓“电荒之困” ——柳钢集团多措并举应对限电影响

发布日期:2021-08-10

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  进入下半年,受持续高温高湿天气影响,全国多地用电负荷持续攀升,广西多地电力供应处于高位紧张状态。自治区日前紧急启动限电措施,对用电企业实施限电政策保障民生,7月14日柳钢集团接到限电生产通知。

  “电荒”来袭,柳钢集团积极实施有序用电举措,在严格把控用电量的同时,有针对性地部署部分生产线停工,合理排产,科学调度,最大限度减少限电对企业的影响。
  
   一场协同战——统筹用电、减轻影响
   “柳州本部外购电负荷由平均每小时20多万千瓦压缩至10万千瓦以内,”柳钢集团总调度室总调度长祝和利介绍,限电给集团生产带来了较大影响,特别是轧材单位减产较大,产量约减产一半以上。
   为减轻限电对生产造成的不良影响,总调度室严密调度各单位协同生产,安排棒型厂、中板厂、热轧厂间歇交替开机生产,尽可能确保用电平衡。
   祝和利介绍,在冶炼工序方面,因转炉钢坯库满,转炉厂收缩产能,放弃低铁水耗生产模式;炼铁厂组织开展铸铁工作,缓解铁钢平衡;烧结厂、气体公司也由于铁钢减产而停下部分产线,一来缓解工序运行压力,二来停下大型用电设备,为轧材生产腾出用电空间。
   一边安排产线错峰平衡生产,一边铆足干劲回收余热余能进行自发电。
   在动力厂热电车间3号站,1×65MW发电机组机声隆隆,值班室里的工作人员正专心致志地盯着监控画面,测算着发电机运行的各项数值,为设备稳定运行做好保障。
   该机组每小时发电量可达6.7万千瓦,满足集团约8.2%的用电量,在限电政策下,其作用不可小觑。“每多发一度电,就为集团稳定生产多作一份贡献。”动力厂厂长董君祥要求,要充分利用现有发电机组进行高效发电。针对高负荷运行加上高温天气,发电设备更容易出现故障的情况,加强点检力度,全力保障设备正常运行。
   同时,动力厂能控中心及燃气车间强化协同力度,实时精准监控焦炉煤气动态,根据富余焦炉煤气和发电锅炉工况,灵活调整发电机组运行方式,深挖发电潜能,确保自发电量实现最大化。

   一场保卫战——开源节流、节电保产
   用电告急,供应紧张,一场关于生产节电的保卫战在柳钢集团各单位悄然打响,大家纷纷结合自身实际特点,使出“洪荒之力”应对限电影响。
   在限电政策下,合金生产受到较大影响。为保障柳钢集团三基地铁合金供应,合金公司不断加强与南方电网地调联系,及时掌握电力供应情况,收集富余负荷信息,积极争取增加恢复送电炉台。该公司根据电量大小匹配相应炉台的原则,通过调剂小型锰铁炉用电量,优先保障硅锰合金炉台生产,增加硅锰合金产量,保障集团供应。同时,利用限电时差,安排员工开展炉台检修和设备维护;完善限电停电预案管理,减少因反复限电停电导致的消耗增加和生产成本上升;统筹职工上岗、年休假、待岗等安排,提高人力资源管理效率……通过一系列措施,缓解限电产生的冲击或影响。
   自限电政策实施后,沿海基地积极响应限电政策,采取紧急生产预案。
   广西钢铁根据限电负荷的范围对不同产线进行调整。实施24小时值守制度,关注用电负荷情况,及时做好煤气平衡和产线开停机调整。抓住一切电量富余时机安排品种钢生产,满足广西钢铁品种钢的交付。暂停精炼炉生产的新工艺,将省出的电量用于轧线生产消化库存坯,为轧线开机生产创造条件。同时,将限电与产线检修结合起来安排,合理安排生产和检修,降低设备故障率,力争将限电影响降到最低。
   中金公司严格配合执行电力调度指令,通过停轧材等部分产线降负荷生产。加快高炉富余煤气发电2号机组调试,于8月1日成功实现煤气发电1号、2号机组并网发电,累计发电量可达5800万千瓦时。加强发电设备运行维护,加快完成烧结余热发电机组调试,实施新老系统变电站转接,把老系统110kV变电站转接到新系统220kV变电站,优化电力平衡,
满足生产用电需求,解决“缺电”的燃眉之急。
   在柳州本部,各生产单位和辅助系统单位纷纷以缓解用电压力、降低碳排放量为己任,在严格把控用电量的同时合理调配生产。
   烧结厂密切关注烧结烟气余热利用情况,分析诊断环冷机各段风量、风温分布是否合理,排查系统内主要漏风点,系统治理漏风,增加烧结烟气利用率,有效提高了余热发电量,减轻限电影响。
   炼铁厂倡导干部职工节约用电,自厂机关至一线生产岗位做到人走关灯,关空调、风扇,办公室空调温度设定不得低于26摄氏度等措施。同时,工艺、设备科室联合抓好原燃料管理,加强设备点检,优化炉内操作,减少炉况波动,达到减少休风的目的。
   转炉厂积极做好节电保产工作,在保证生产顺行和质量稳定的前提下,生产的板坯钢种由原来的过精炼模式转变为转炉炉后直上模式。在生产工艺方面,加强转炉终点的控制,优化炉后渣洗工艺,完善氩站冶金功能,吨钢节约用电达25度。
   冷轧厂积极与总调度室沟通好一二冷轧热轧用料规格,尽量在保证合同订单的情况下安排轧机生产与轮换设备维护。同时将今年年修项目有效拆分,安排在每次限电情况下进行分段进行,为后期满负荷生产不再占用生产时间进行年修工作,保证后期高效生产。